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摘要:某型裝備發(fā)射機在末制導(dǎo)攻擊時多采用功率大、體積小、重量輕、增益高的多注速調(diào)管作為功率放大器件,但該型速調(diào)管故障率高發(fā)。本文從失效模式出發(fā),建立失效分類圖,列舉了陰極中毒導(dǎo)致發(fā)射電流小、輸出功率下降快、腔體頻率偏移、柵流增大導(dǎo)致打火損壞等主要失效模式,開展原因分析,并給出改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:速調(diào)管;發(fā)射機;失效模式;改進(jìn)措施;功率放大
1 概述
隨著現(xiàn)代軍事科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展,在主動制導(dǎo)導(dǎo)引頭研制中,已逐漸使用固態(tài)功率模塊或者相控陣天線技術(shù)替代多注速調(diào)管發(fā)射機系統(tǒng)。為使功率放大器件在功率大、體積小、重量輕、增益高等方面達(dá)到要求,近二十年來大量裝備使用的速調(diào)管發(fā)射機系統(tǒng)由于在使用維護(hù)、返修、大修中經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題,需要不斷質(zhì)量改進(jìn),完善工藝檢測方法,確保裝備使用可靠性及工作穩(wěn)定性。
某型裝備采用多注速調(diào)管發(fā)射機系統(tǒng)(見圖1),受服役年限增長、環(huán)境復(fù)雜變化、開機使用頻繁等因素影響,故障情況呈現(xiàn)規(guī)律演變。
2 失效模式
通過對速調(diào)管失效情況的匯總,對多注速調(diào)管存在的失效模式進(jìn)行總結(jié),并給出失效模式分類圖(見圖2)[1]。
故障模式包括:
1)速調(diào)管陰極中毒導(dǎo)致發(fā)射電流小;
2)自動優(yōu)化過程中速調(diào)管輸出功率下降快;
3)速調(diào)管腔體頻率偏移導(dǎo)致速調(diào)管輸出功率小;
4)柵流增大導(dǎo)致打火損壞。
3 失效原因分析
3.1 陰極中毒導(dǎo)致發(fā)射電流小
常規(guī)使用的速調(diào)管(如地面雷達(dá)應(yīng)用的)通常帶有可以抽氣的鈦泵。當(dāng)速調(diào)管工作時,同時對鈦泵加電,可將滲入速調(diào)管內(nèi)的氣體吸除,維持管內(nèi)真空度,保證速調(diào)管正常工作。但該型設(shè)備的多注速調(diào)管因使用環(huán)境特殊,不能帶鈦泵,即無法借助外部因素(如鈦泵)維持管內(nèi)真空度,只能靠自身密閉性能來維持管內(nèi)真空度。當(dāng)陰極發(fā)射能力下降時,陰極工作在溫度限制區(qū)域,改變了電子注成形條件,將導(dǎo)致電子注通過率變差,又由于金屬表面出氣,速調(diào)管正離子濃度增加,也會導(dǎo)致電子注通過率變差。因此,對制管所需的各種材料和連接處的焊接效果提出了很高的要求[2]。
3.2 自動優(yōu)化過程中速調(diào)管輸出功率下降快
速調(diào)管單獨工作時雖然也有陰極發(fā)射電流下降問題,但只要輸入的功率達(dá)到速調(diào)管所需的最佳輸入功率,速調(diào)管就能夠穩(wěn)定地輸出功率。
自動優(yōu)化過程中速調(diào)管輸出功率下降快的原因:由于速調(diào)管的陰極發(fā)射電流從開機瞬間到穩(wěn)定工作時變化較大,在此期間導(dǎo)引頭主振源的輸出功率從最小到最大的快速掃描過程中,根據(jù)速調(diào)管的輸出功率的反饋來確定主振源的最佳輸出功率,此后主振源的輸出功率只在此功率值的附近進(jìn)行小范圍調(diào)整。因自動優(yōu)化過程中速調(diào)管陰極發(fā)射電流一直在變化,主振源在快速掃描過程中所確定的輸出功率并不是速調(diào)管陰極發(fā)射電流穩(wěn)定時速調(diào)管所需的最佳輸入功率,再加上主振源的輸出功率只能在此功率值附近進(jìn)行小范圍調(diào)整,因此導(dǎo)致速調(diào)管的輸出功率無法穩(wěn)定。
3.3 速調(diào)管腔體頻率偏移導(dǎo)致速調(diào)管輸出功率小
速調(diào)管在老煉測試過程中通過微調(diào)各腔體的頻率使速調(diào)管達(dá)到最佳的工作狀態(tài)。微調(diào)各腔體頻率通過安裝在調(diào)諧螺釘上的調(diào)諧螺套來實現(xiàn),轉(zhuǎn)動調(diào)諧螺套時,調(diào)諧螺釘使調(diào)諧膜片產(chǎn)生變形,改變腔體尺寸從而實現(xiàn)改變腔體頻率的目的。
由于調(diào)諧螺釘和調(diào)諧螺套之間的配合不可避免地存在一定的回程差,經(jīng)過外力的作用使得調(diào)諧螺釘?shù)臓顟B(tài)發(fā)生變化,就會導(dǎo)致腔體頻率偏移,使速調(diào)管輸出功率達(dá)不到最佳值。
3.4 柵流增大導(dǎo)致打火損壞
速調(diào)管工作原理框圖如圖3所示。速調(diào)管陰極使用過程中處于高溫狀態(tài),長期多次加電后不可避免地會產(chǎn)生少量蒸散物,部分落到柵網(wǎng)上,導(dǎo)致陰極-柵極間耐壓下降,極端情況下可能導(dǎo)致陰柵打火,損壞柵網(wǎng),使速調(diào)管無法正常工作。
另外,柵網(wǎng)和陰極罩均為薄壁金屬件,金屬一般為多晶體結(jié)構(gòu),由晶格組成,其性質(zhì)與晶格結(jié)構(gòu)類型和晶格常數(shù)密切相關(guān)。金屬在高溫狀態(tài)下,由于金屬原子動能的增加,逐步生成新的晶粒,形成新的組織,該過程稱為再結(jié)晶過程。再結(jié)晶結(jié)束后,新的晶粒充滿整個金屬體,若溫度繼續(xù)保持,新生成的晶粒由于大小不一將產(chǎn)生合并現(xiàn)象,導(dǎo)致晶格長大,金屬強度下降。
速調(diào)管電子槍的陰極罩工作時處于1000℃以上的高溫狀態(tài),有利于再結(jié)晶現(xiàn)象的產(chǎn)生。長時間的高溫工作使晶格長大到一定程度后,在機械應(yīng)力及熱應(yīng)力作用下將導(dǎo)致零件沿晶界邊緣開裂,引起陰極-柵極短路。該故障模式也是影響速調(diào)管貯存及使用壽命的重要原因之一。
4 改進(jìn)控制措施
4.1 陰極中毒的改進(jìn)措施
該速調(diào)管整體由金屬陶瓷材料焊接而成,必須保證其具有一定的真空度條件速調(diào)管才能正常工作。各零部件裝配焊接成型后都應(yīng)通過高精度真空檢漏儀嚴(yán)格檢漏,以保證焊縫質(zhì)量;增加控制手段,優(yōu)化排氣工藝,提高排氣后管內(nèi)真空度;通電老練時,制定合理優(yōu)選方案,延長測試?yán)暇殨r間,通過貯存進(jìn)行速調(diào)管內(nèi)真空度變化情況檢驗,定期進(jìn)行電老練[3]。
4.2 自動優(yōu)化功率下降快
根據(jù)速調(diào)管工作特性,在發(fā)射機系統(tǒng)中設(shè)計有自動優(yōu)化回路,對主振源激勵信號經(jīng)速調(diào)管放大后送往環(huán)形器的探測信號使用檢波二極管進(jìn)行檢波,并將該檢波信號經(jīng)放大后送往數(shù)字比較器,通過與前時刻數(shù)值或額定數(shù)值進(jìn)行比較,進(jìn)而調(diào)整主振源激勵信號的能量,閉環(huán)自動優(yōu)化回路。該回路在發(fā)射機系統(tǒng)開機后的t時間內(nèi)完成優(yōu)化工作,并對優(yōu)化后數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,隨后通過調(diào)用工作曲線轉(zhuǎn)入優(yōu)化回路的跟蹤狀態(tài)[4]。但在少數(shù)情況下,存在速調(diào)管和主振源工作匹配性原因,導(dǎo)致自動優(yōu)化功率下降快。具體改進(jìn)方法為:
1)將速調(diào)管和主振源配合工作,重新調(diào)整速調(diào)管的帶寬和所需的最佳輸入功率,改變速調(diào)管的工作狀態(tài),使其與主振源配合工作時性能得到改進(jìn),以修正此問題。
2)在進(jìn)行速調(diào)管狀態(tài)固化時,適當(dāng)增加速調(diào)管所需的最佳輸入功率,降低速調(diào)管增益,增加速調(diào)管的帶寬,提高速調(diào)管工作的穩(wěn)定性。將速調(diào)管的增益降低3~5dB,速調(diào)管-1dB帶寬調(diào)寬到10%左右,以此增加速調(diào)管的匹配性。
3)通過針對速調(diào)管陰極進(jìn)行的大量試驗驗證工作,證明提高速調(diào)管陰極的工作溫度有利于降低陰極發(fā)射電流的變化幅度。故可嘗試進(jìn)行燈絲電壓的調(diào)整,使速調(diào)管工作性能得到一定程度的提升,以滿足發(fā)射機系統(tǒng)工作要求。
4.3 頻偏導(dǎo)致功率下降
速調(diào)管工作點頻偏與發(fā)射功率降低的現(xiàn)象一致,均為輸出信號功率低,其最大的區(qū)別是工作點偏移可通過調(diào)試腔體上的調(diào)諧螺釘調(diào)至正常工作狀態(tài)。早期產(chǎn)品為了適應(yīng)整機需要,速調(diào)管的帶寬不能調(diào)得很寬,容易導(dǎo)致速調(diào)管的腔體頻率偏移,從而影響速調(diào)管的輸出功率。隨著技術(shù)水平的提高,后期產(chǎn)品可以適當(dāng)增加速調(diào)管的帶寬,帶寬增加后,在工作點附近輸出功率不會明顯受頻率變化的影響。
4.4 陰柵打火導(dǎo)致速調(diào)管損壞
陰柵打火的主要原因為:該型速調(diào)管采用的調(diào)制方式為柵極調(diào)制,柵極離陰極距離近,陰極為直流高壓,容易發(fā)生打火現(xiàn)象,極易損壞速調(diào)管;速調(diào)管的金屬電極表面存在許多微米級的微突起,其局部電場可能增加幾十至上百倍,當(dāng)超過擊穿電壓時將引發(fā)真空擊穿;速調(diào)管燈絲溫度過高,使陰極表面覆膜蒸散速度過快,蒸散物附著在金屬電極表面時,會導(dǎo)致電極的耐壓性降低,容易引發(fā)打火;陰極表面覆膜蒸散導(dǎo)致陰極耐壓性降低,引發(fā)陰極擊穿;陰極發(fā)出的電子轟擊陽極,陽極局部溫度過高,導(dǎo)致陽極發(fā)生擊穿[5]。
陰極蒸散具有以下特點:一是初期蒸散量大,隨時間會緩慢下降并穩(wěn)定;二是隨工作溫度的提高蒸散量上升。為此采取措施:一是增加陰極預(yù)處理工藝,待陰極蒸散量穩(wěn)定后再裝管;二是控制熱絲電流,減少蒸散量;三是通過老練剔除柵流超標(biāo)的產(chǎn)品。
晶格增大導(dǎo)致零件老化破損的問題目前還沒有有效的解決措施,但該過程長期而緩慢,目前僅出現(xiàn)3例,失效時使用時間均超過10年。因此,該失效模式不會導(dǎo)致速調(diào)管早期失效,可以滿足整機大修期的使用要求。
5 結(jié)束語
速調(diào)管是某型裝備導(dǎo)引頭發(fā)射機系統(tǒng)重要分組件之一,掌握其失效模式和故障排除方法對裝備的日常維護(hù)和定期維修具有重要的指導(dǎo)意義。
本文通過對多注速調(diào)管失效模式進(jìn)行分析,建立故障樹,對制定改進(jìn)措施起了非常重要的指導(dǎo)作用。同時認(rèn)識到,在同類裝備的國產(chǎn)化研制中,需要加強檢漏技術(shù)方法研究,并側(cè)重研究速調(diào)管與主振源的匹配性和兼容性問題。
參考文獻(xiàn)
[1]丁耀根.大功率速調(diào)管的設(shè)計制造和應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2010:455-458.
[2]電子管設(shè)計手冊編輯委員會編.大功率速調(diào)管設(shè)計手冊[M].北京:國防工業(yè)出版社,1979:226-267.
[3]機械設(shè)計手冊編委會.機械設(shè)計手冊[M].機械工業(yè)出版社,2005.
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